美高梅集团官网

  • <tr id='nyrw'><strong id='NPbEDc'></strong><small id='lfHp'></small><button id='SX4Z'></button><li id='gVl0'><noscript id='07VMXS'><big id='ctCa23'></big><dt id='mI6tF'></dt></noscript></li></tr><ol id='5Xagm'><option id='T55B'><table id='TxbD'><blockquote id='H03je'><tbody id='I7xHNW'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='qh69'></u><kbd id='2Q7Gab'><kbd id='WuRuT'></kbd></kbd>

    <code id='uXiQTxxc'><strong id='vx6rL'></strong></code>

    <fieldset id='uQPkCW8'></fieldset>
          <span id='Wvnde'></span>

              <ins id='WlwuFDdv'></ins>
              <acronym id='ikc0Oaq'><em id='IbXPX'></em><td id='mR97'><div id='eiK6TCcl'></div></td></acronym><address id='GEgIe4'><big id='PVhXhR'><big id='6n7HvgPY'></big><legend id='d6lO'></legend></big></address>

              <i id='7cwI'><div id='U3bZ'><ins id='xa3kA'></ins></div></i>
              <i id='vZ8w7a'></i>
            1. <dl id='bzie'></dl>
              1. <blockquote id='ffFbT'><q id='1Ya35'><noscript id='XoxBLi'></noscript><dt id='Ln0al7y'></dt></q></blockquote><noframes id='WgEsaA'><i id='G7IjEJ'></i>

                产品目录

                Products

                技术支持

                您现在的位置:首页 > 技术支持 > 三洋伺服电机维修编码器走偏差可能产生的原因及处理的情况
                三洋伺服电机维修编码器走偏差可能产生的原因及处理的情况
                文章来源:美高梅集团官网 发布时间:2019-05-23   点击次数:91次
                   三洋伺服电机维修编码器走偏差可能产生的原因及处理的情况
                         三洋伺服电机维修编码器走偏差可能产生的原因
                  1、关于伺服运动控制的“位置误差”可能产生的原因,我和网友们已经说得很全面了;
                  2、但是,还有一个原因没有说到,“偏差停车误差”:
                  1)当我们对编码器反馈脉冲计数时,“偏差”为零时伺服“停车”;
                  2)请问,偏差为零时,伺服真的停车了吗?伺服没有惯性吗?
                  3)真的情况是,“偏差”是零发出“停车指令”,认为是准确的,但是伺服电机不会立即停车,一定会向前惯性运动后停车,这样就产生位置偏差控制“停车误差”!
                  4)位置偏差控制“停车误差”,与运动系统惯量、末速度、制动力矩有关,我们可以尽量缩小这个误差,但不能消除这个误差!
                  三洋伺服电机维修编码器走偏差怎么处理
                  1、编码器本身故障:是指编码器本身元器件出现故障,导致其不能产生和输出正确的波形。这种情况下需更换编码器或维修其内部器件。
                  2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率高,维修中经常遇到,应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良,这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路,这时需卡紧电缆。
                  3、编码器+5v电源下降:是指+5v电源过低,通常不能低于4.75v,造成过低的原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗,这时需检修电源或更换电缆。
                  4、式编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警,这时需更换电池,如果参考点位置记忆丢失,还须执行重回参考点操作。
                  5、编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号,使波形不稳定,影响通信的准确性,必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。
                  6、编码器安装松动:这种故障会影响位置控制精度,造成停止和移动中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警,请特别注意。
                  以上便是今天关于三洋伺服电机维修编码器走偏差可能产生的原因及处理的情况的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
                美高梅集团官网(www.portalbanfield.com)版权所有

                Copyright @ 美高梅集团官网 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆

                 
                美高梅集团官网
                QQ在线咨询
                李辉
                美高梅集团官网-美高梅4858mgm
                美高梅集团官网
                Baidu
                美高梅集团官网